脫硫系統的發生的故障主要是吸收塔系統出現的異常工況,分析吸收塔系統漿液循環泵葉輪磨損、漿液泵出口母管堵塞、吸收塔內漿液異常等對吸收塔出口參數的影響,并提出了各種異常現象發生時的解決方法,為減少脫硫系統故障,確保煙氣達標排放提供參考。
石灰石-石膏濕法脫硫工藝是目前較為成熟的脫硫技術。萊城電廠4臺300MW機組采用石灰石-石膏的濕法煙氣脫硫工藝,一爐一塔設計。自投運以來,脫硫設施投運率超過99.0%、脫硫效率保持在95%以上。整套系統于2008年12月底完成安裝調試,運行穩定。
系統全煙氣量脫硫時,脫硫后煙氣溫度不低于80℃。校核煤種工況下確保FGD裝置排放的SO2濃度不超標;當FGD入口煙氣SO2濃度比設計煤種增加25%時仍能安全穩定運行。吸收塔系統是影響脫硫效率的核心部件,自下而上可分為氧化結晶區、吸收區、除霧區三個主要的功能區。
循環泵葉輪及泵殼磨損對吸收塔參數的影響脫硫系統運行中,因漿液循環泵中介質為石灰石漿液,外加漿液中pH值變化較大,因此,漿液循環泵的磨損在所難免。漿液在泵內高速流動,對泵殼產生一定的沖刷磨損,造成泵殼壁厚變薄、磨穿的情況。當泵殼減薄后,經葉輪作功后的漿液回流量相應增加,漿液循環總量減小,壓頭理所當然達不到應有的高度,吸收效果變差,出力不能達到額定值,吸收塔參數異常,脫硫效率降低。
解決方案:當漿液循環本葉輪及泵殼磨損嚴重時,相應出現漿液循環泵電流減小,出力降低,將循環量減少,此時應停止運行,對該泵葉輪及泵殼進行特殊工藝防磨,當防磨工作處理且養護完畢,可在此投入運行。當葉輪磨損嚴重時根據運行周期可更換新葉輪,以保持正常漿液循環量。